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暫無數據,詳情請致電:18819137158 謝謝!
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煤的灰熔點對氣化爐影響的問題
[2012/8/3]
近期,由于煤的灰熔點(煤的灰熔融性)的變化(煤種變更),導致渣口壓差不斷上升,故通過提高氧煤比來提高爐溫,在這一操作過程中,微機灰熔點測定儀中高溫熱電偶(儀表正常)的指示值比正常時高出100多度,可仍無法將渣熔出,而且氣體成分中,co的含量反而比正常時高出5%(質譜儀),co2顯示值比正常時查不多,本人覺得這是一個很怪異的現(xiàn)象,因為氧氣的提高會使co向co2方向轉化,可這次波動卻使co的趨勢呈上漲趨勢,而且上漲程度非常大.但另一臺氣化爐反應很正常,co降,co2漲.
另一臺也是換煤了嗎?還有氧煤比提高了是比較換煤以前的還是換煤后渣口堵以前的??
分析有以下幾種可能:
1、變更后的煤含碳量比較高
2、堵口堵塞物為未反映完全的煤份
所以會出現(xiàn)溫度升高也無法熔掉,氧氣升co升的情況
建議:
1、參考燃燒室溫度,激冷溫度等數值判斷.
2、再比較另一臺爐子綜合比較.3\確定儀表準確性
情況比較復雜,不要冒然加氧.最好停掉確認堵塞物的成分高溫熱電偶使用時間一長就會不準的,若高溫熱偶正常,爐溫很高,現(xiàn)場的渣樣顯示,SiO2含量占一半以上,后系統(tǒng)都有SiO2,渣堵現(xiàn)象發(fā)生后提的爐溫,氣體成分變化也是,兩臺爐子都是換的煤,但兩臺爐的的結構上有所不同(容積),合成氣溫度也在上漲,大約上漲6度.激冷流程.儀表正常。
1、含碳量高這個不太可能,因為另一臺氣化爐的反應正常.
2、堵口堵塞物為未反映完全的煤份
所以會出現(xiàn)溫度升高也無法熔掉,氧氣升co升的情況
這個可以介紹一下嗎,為什么會產生煤粉.建議看看以下文章,肯定大有收獲,雖然發(fā)表較早,但老先生們那時的文章比現(xiàn)在為了職稱和學位發(fā)的文章價值可大的多的多了。以下文章不僅有思考和解釋,更提供了重要的研究思路給大家借鑒。
作者:于遵宏,孫建輝-大氮肥,1993)
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅰ):問題與思考
德士古氣化爐氣化過程剖析II:冷態(tài)速度分布測試
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅳ):停留時間分布模型
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅴ):—區(qū)域模型
這個現(xiàn)象確實比較奇怪,個人覺得可能的原因是渣口堵塞后,渣口壓差增大,物料在氣化爐內的平均停留時間會延長,還原反應有足夠的時間,所以有較多的CO生產。
爐內的反應是;
C O2->CO Q
C H2O->CO H2-Q
CO H2O->CO2 H2O Q
1、氧煤比很低時,肯定是碳燃燒生成的CO比重高,副反應生成CO2的比重低;
2、氧煤比很高時,完全燃燒,肯定是CO含量很低;
3、氧煤比降低,氣化爐溫度低,不利于蒸汽分解,CO含量上升;
4、氧煤比降低,氣化爐溫度低,有利于CO和蒸汽[wiki]變換[/wiki]反應的平衡,CO含量降低;
5、氧煤比升高,氣化爐溫度高,有利于蒸汽分解,CO含量下降;
6、氧煤比升高,氣化爐溫度低,不利于CO和蒸汽變換反應的平衡,CO含量升高;
就算壓力高了,樓主提高氧煤比后,爐溫上漲co2會上漲,而不是不變,而且從co2不變,co2上漲情況看,就是未反應的碳存在.之前有沒有過氧壓突然降低,或者煤漿流量突然變大的情況?再有查看一下煤漿濃度有沒有過波動?煤漿供給槽的攪拌器是否有過異常停動?
以上情況都有可能形成煤漿突加,氧氣如果在短時間內沒及時調整,加爐溫進行燒灼,有可能會造成煤漿積存結焦,造成爐能過碳.高溫熱電偶(儀表正常)的指示值比正常時高出100多度,這應該是渣口堵,氣體流速慢,熱量帶不走,并不是真正d.e爐溫高。
煤種應是根本所在,只是我們現(xiàn)在不明白,也許換個煤種就能改善的,順便問下SIO2在煤種主要影向什么?
如果有較多碳沒有反應,那么氧煤比是更高了,從而導致的結果應該是CO2更多,CO更少。
不是碳不反應了,而是碳多了反應不了,所以加氧后反應不了的碳繼續(xù)發(fā)生不完全氧化,所以co生了
這個問題確實比較難分析,我認為有兩點,一是煤質變化后操作人員不知道,煤質灰份高、灰熔點高、固定碳含量高,也就是煤質偏向于白煤;二是氧煤比提高的不夠高;以上兩點仔細想一想就會出現(xiàn)以上的現(xiàn)象。
如果是煤質發(fā)生變化,煤中碳含量高,哪么工藝氣量起碼有變化,隨著煤中碳含量增高而升高。其次渣口壓差沒有變化,煤在爐中停留時間變長,碳轉化率升高,工藝氣中CO含量會有所變高。另外渣口堵在分析中出現(xiàn)CO百分比增加,且CO2不變,首先,渣口堵,需要通過氧煤比提高爐溫,同時需要減負荷,在減負荷的同時,爐內氣流不容易出渣口,有可能形成渦流,此時分析會反常。非常時刻需要采取非常手段。
另外,在分析中,分析儀器可能有偏差和總控操作問題,一個人一個操作方式,每個人操作的結果都不一定相同。分析出來的數據也截然不同。
個人感覺,不同意提高爐溫燒渣口,會出現(xiàn)CO高,CO2不變的說法,渣口的那點渣大概還不足以讓CO高出那么多。
在煤[wiki]化工[/wiki]行業(yè)中,還有很多是人無法解釋的,最重要的是生產穩(wěn)定。
灰熔點測定
a)對爐磚的影響由于德士古煤氣化裝置采用液態(tài)排渣,提高操作溫度有利于碳轉化及排渣順利。但操作溫度過高,會影響價格昂貴的耐火磚壽命。氣化溫度視灰渣的粘溫特性及煤的化學活性而定,一般高于煤灰熔點50~70℃。液態(tài)渣對爐磚的熔蝕使爐磚變薄,爐磚的熔蝕與溫度有很大關系,溫度在最佳操作溫度以上每增加44℃,熔蝕速率增加一倍。因此選擇灰熔點低的煤種,可有效地降低操作溫度,延長爐磚的使用壽命。每臺氣化爐的爐磚價格高達好幾百萬元人民幣,且筑爐、養(yǎng)護、干燥時間長,影響經濟運行,前段時間被迫只能一臺爐運行,嚴重影響滿負荷運行。
b)對氧耗的影響如果煤的灰熔點低,操作溫度相應就低一些,與高灰熔點煤相比較,無需耗過多的氧與碳反應生成CO2來維持較高的操作溫度,灰熔點低的煤種耗氧量少,相應的煤耗亦低,且有效氣產率高。
c)對助熔劑用量的影響如果煤種灰熔點高,要降低灰熔點,需加入助熔劑,以提高灰渣中CaO Fe2O3 MgO的量,使(SiO2 Al2O3)/(CaO Fe2O3 MgO)減小,灰熔點降低,如果煤種灰熔點低,所用的助熔劑可大大減少。同時由于惰性物質助熔劑的減少,灰渣量減少,灰渣的運輸費用減少。更重要的是相同固含量的煤漿所含有效成分增加,氣化效率提高,產氣量增大,有利于提高產量。
d)對后段工序的影響后工序為變換工號(CO H2OCO2 H2),合理的水氣比有利于變換,水氣比高,理論上有利于CO的轉化。但是,過量水蒸汽要吸熱,從而使反應溫度降低,不能達到高負荷運行。因此,稍低的水氣比才能維持良好的反應溫度。煤炭的灰熔點高,系統(tǒng)熱負荷高,出洗滌塔工藝氣溫度高,水氣比高。因此可以說,灰熔點低的煤種有利于后續(xù)工號的運行?梢钥纯碐B灰熔點的測定方法。
另一臺也是換煤了嗎?還有氧煤比提高了是比較換煤以前的還是換煤后渣口堵以前的??
分析有以下幾種可能:
1、變更后的煤含碳量比較高
2、堵口堵塞物為未反映完全的煤份
所以會出現(xiàn)溫度升高也無法熔掉,氧氣升co升的情況
建議:
1、參考燃燒室溫度,激冷溫度等數值判斷.
2、再比較另一臺爐子綜合比較.3\確定儀表準確性
情況比較復雜,不要冒然加氧.最好停掉確認堵塞物的成分高溫熱電偶使用時間一長就會不準的,若高溫熱偶正常,爐溫很高,現(xiàn)場的渣樣顯示,SiO2含量占一半以上,后系統(tǒng)都有SiO2,渣堵現(xiàn)象發(fā)生后提的爐溫,氣體成分變化也是,兩臺爐子都是換的煤,但兩臺爐的的結構上有所不同(容積),合成氣溫度也在上漲,大約上漲6度.激冷流程.儀表正常。
1、含碳量高這個不太可能,因為另一臺氣化爐的反應正常.
2、堵口堵塞物為未反映完全的煤份
所以會出現(xiàn)溫度升高也無法熔掉,氧氣升co升的情況
這個可以介紹一下嗎,為什么會產生煤粉.建議看看以下文章,肯定大有收獲,雖然發(fā)表較早,但老先生們那時的文章比現(xiàn)在為了職稱和學位發(fā)的文章價值可大的多的多了。以下文章不僅有思考和解釋,更提供了重要的研究思路給大家借鑒。
作者:于遵宏,孫建輝-大氮肥,1993)
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅰ):問題與思考
德士古氣化爐氣化過程剖析II:冷態(tài)速度分布測試
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅳ):停留時間分布模型
德士古氣化爐氣化過程剖析(Ⅴ):—區(qū)域模型
這個現(xiàn)象確實比較奇怪,個人覺得可能的原因是渣口堵塞后,渣口壓差增大,物料在氣化爐內的平均停留時間會延長,還原反應有足夠的時間,所以有較多的CO生產。
爐內的反應是;
C O2->CO Q
C H2O->CO H2-Q
CO H2O->CO2 H2O Q
1、氧煤比很低時,肯定是碳燃燒生成的CO比重高,副反應生成CO2的比重低;
2、氧煤比很高時,完全燃燒,肯定是CO含量很低;
3、氧煤比降低,氣化爐溫度低,不利于蒸汽分解,CO含量上升;
4、氧煤比降低,氣化爐溫度低,有利于CO和蒸汽[wiki]變換[/wiki]反應的平衡,CO含量降低;
5、氧煤比升高,氣化爐溫度高,有利于蒸汽分解,CO含量下降;
6、氧煤比升高,氣化爐溫度低,不利于CO和蒸汽變換反應的平衡,CO含量升高;
就算壓力高了,樓主提高氧煤比后,爐溫上漲co2會上漲,而不是不變,而且從co2不變,co2上漲情況看,就是未反應的碳存在.之前有沒有過氧壓突然降低,或者煤漿流量突然變大的情況?再有查看一下煤漿濃度有沒有過波動?煤漿供給槽的攪拌器是否有過異常停動?
以上情況都有可能形成煤漿突加,氧氣如果在短時間內沒及時調整,加爐溫進行燒灼,有可能會造成煤漿積存結焦,造成爐能過碳.高溫熱電偶(儀表正常)的指示值比正常時高出100多度,這應該是渣口堵,氣體流速慢,熱量帶不走,并不是真正d.e爐溫高。
煤種應是根本所在,只是我們現(xiàn)在不明白,也許換個煤種就能改善的,順便問下SIO2在煤種主要影向什么?
如果有較多碳沒有反應,那么氧煤比是更高了,從而導致的結果應該是CO2更多,CO更少。
不是碳不反應了,而是碳多了反應不了,所以加氧后反應不了的碳繼續(xù)發(fā)生不完全氧化,所以co生了
這個問題確實比較難分析,我認為有兩點,一是煤質變化后操作人員不知道,煤質灰份高、灰熔點高、固定碳含量高,也就是煤質偏向于白煤;二是氧煤比提高的不夠高;以上兩點仔細想一想就會出現(xiàn)以上的現(xiàn)象。
如果是煤質發(fā)生變化,煤中碳含量高,哪么工藝氣量起碼有變化,隨著煤中碳含量增高而升高。其次渣口壓差沒有變化,煤在爐中停留時間變長,碳轉化率升高,工藝氣中CO含量會有所變高。另外渣口堵在分析中出現(xiàn)CO百分比增加,且CO2不變,首先,渣口堵,需要通過氧煤比提高爐溫,同時需要減負荷,在減負荷的同時,爐內氣流不容易出渣口,有可能形成渦流,此時分析會反常。非常時刻需要采取非常手段。
另外,在分析中,分析儀器可能有偏差和總控操作問題,一個人一個操作方式,每個人操作的結果都不一定相同。分析出來的數據也截然不同。
個人感覺,不同意提高爐溫燒渣口,會出現(xiàn)CO高,CO2不變的說法,渣口的那點渣大概還不足以讓CO高出那么多。
在煤[wiki]化工[/wiki]行業(yè)中,還有很多是人無法解釋的,最重要的是生產穩(wěn)定。
灰熔點測定
a)對爐磚的影響由于德士古煤氣化裝置采用液態(tài)排渣,提高操作溫度有利于碳轉化及排渣順利。但操作溫度過高,會影響價格昂貴的耐火磚壽命。氣化溫度視灰渣的粘溫特性及煤的化學活性而定,一般高于煤灰熔點50~70℃。液態(tài)渣對爐磚的熔蝕使爐磚變薄,爐磚的熔蝕與溫度有很大關系,溫度在最佳操作溫度以上每增加44℃,熔蝕速率增加一倍。因此選擇灰熔點低的煤種,可有效地降低操作溫度,延長爐磚的使用壽命。每臺氣化爐的爐磚價格高達好幾百萬元人民幣,且筑爐、養(yǎng)護、干燥時間長,影響經濟運行,前段時間被迫只能一臺爐運行,嚴重影響滿負荷運行。
b)對氧耗的影響如果煤的灰熔點低,操作溫度相應就低一些,與高灰熔點煤相比較,無需耗過多的氧與碳反應生成CO2來維持較高的操作溫度,灰熔點低的煤種耗氧量少,相應的煤耗亦低,且有效氣產率高。
c)對助熔劑用量的影響如果煤種灰熔點高,要降低灰熔點,需加入助熔劑,以提高灰渣中CaO Fe2O3 MgO的量,使(SiO2 Al2O3)/(CaO Fe2O3 MgO)減小,灰熔點降低,如果煤種灰熔點低,所用的助熔劑可大大減少。同時由于惰性物質助熔劑的減少,灰渣量減少,灰渣的運輸費用減少。更重要的是相同固含量的煤漿所含有效成分增加,氣化效率提高,產氣量增大,有利于提高產量。
d)對后段工序的影響后工序為變換工號(CO H2OCO2 H2),合理的水氣比有利于變換,水氣比高,理論上有利于CO的轉化。但是,過量水蒸汽要吸熱,從而使反應溫度降低,不能達到高負荷運行。因此,稍低的水氣比才能維持良好的反應溫度。煤炭的灰熔點高,系統(tǒng)熱負荷高,出洗滌塔工藝氣溫度高,水氣比高。因此可以說,灰熔點低的煤種有利于后續(xù)工號的運行?梢钥纯碐B灰熔點的測定方法。